
在韩城第二发电公司电气一班,有着别样的“抠门”名声:检修间里常年堆着废旧电动执行器、老旧变频器配件、废弃开关零件。这些被旁人视作垃圾的物件却是班组师傅们的“香饽饽”。班长牛大宝常挂在嘴边的话,道出了班组的初心:“检修班组既要守好设备安全线,也要算好成本效益账,把成本‘抠’下来,把效率、质量提上去,才是真本事。”正是靠着这股精打细算、攻坚克难的劲头,班组在修旧利废、技术攻坚中,“抠”出了真金白银。
降本从不是一句口号,而是落在实处的行动。电气一班汇集老中青三代检修人,人人都是“抠门管家”。“过紧日子、精打细算”的理念深深扎根在每位成员心中,大家始终坚守“能修不换、能用不废、能省不花”的原则,自主维修替代外委、旧件复用替代新品,把降本理念融入每一项检修工作。面对以往电动执行器故障直接换新导致成本高的问题,班长带领青年骨干,对着成堆的废旧执行器发起攻坚。大家逐台排查缺陷,线路破损就重新布线加固,模块故障就拆解可用配件拼装,机械卡顿就精细打磨校准,遇到技术难题就围坐一起对照图纸研讨,反复调试直至设备达标。凭着这股韧劲,班组成功修复电动执行器30余台,直接节约维修费用50余万元。
如果说修旧利废是“小钱精打细算”,那攻克空冷变频器维修技术壁垒,就是“省下大额成本、掌控检修主动权”的硬仗。该公司二期机组空冷变频器作为机组关键设备,出现接地误报、过温故障,以往完全依赖外委维修,不仅费用高昂、检修周期长,还影响机组运行效率。
与其一直被动依赖外人,不如自己动手摸索吃透技术。为彻底摆脱外委束缚,班组迅速组建攻关小组,下定决心把变频器维修技术学懂、学透。变频器内部线路密集、电路板件精密、控制逻辑复杂,加上原厂资料有限、专业门槛高,刚开始摸索时处处碰壁。为了摸清缺陷规律,大家利用巡检的机会对照设备台账,逐条记录缺陷现象、报警代码等关键数据;在工余时间就地取材,把现场更换下来的报废、故障变频器拆解开来,梳理电路板接线回路。遇到看不懂的线路原理,就查看设备说明书、原版图纸,一点点对照琢磨;碰到疑难缺陷点位,主动联系厂家技术人员咨询要点,结合现场实际运行情况比对分析。日复一日的试验调试,终于摸透了空冷变频器常见缺陷的诱发原因,摸清了关键控制模块、散热系统、接地回路的检修要点,整理出一套完整实用的故障排查流程和维修办法,完全具备了独立检修能力。
自此,班组彻底实现空冷变频器从“外委依赖”到“自主检修”的转变,维修成本降至外委的1/5,每年可节约费用20余万元。更可喜的是,自主检修大幅缩短了缺陷处理时长,提升了设备检修响应效率,检修质量全程可控,有效化解设备隐患,真正做到降本不降标准、增效更保质量,实现了成本、效率、质量的三方共赢。
一边是盘活废旧物资、能修则修,省下实实在在的开销;一边是埋头钻研技术、苦练本领,慢慢摆脱对外委的依赖。该公司用“抠门”的坚守、实干的担当,把废旧物资变废为宝,把技术短板变成竞争优势,在平凡的检修岗位上,“抠”出了实实在在的企业效益,用最朴素的方式,干出看得见、摸得着的实在成效。